顶管施工常见故障
1、由于设计或施工前对地质情况估计不足,造成顶进过程中摩阻力过大。
2、由于施工中注浆减阻不理想,或因某原因中间停顿时间过长,造成管壁阻力过大。
3、由于管道自身强度缺陷,顶进过程中造成管身碎裂。
4、由于工作井井身或后壁强度不足,造成工作井后座严重开裂或变位。
5、由于掘进机头自身机械传动出现问题。
6、由于管位处出现难以逾越的障碍物等。
顶管施工现场
通用解决方法
1、开天窗法:在掘进机头上方地面通过开挖而解决问题的方法。
2、逆套管法:在接收井反向顶进内径大于机头外径的钢管或其他管道,然后把机头从接收井拉出。
3、顺套管法:在工作井顶进内径大于管道外径的钢管,从而确保土体不坍塌或设法减小管壁摩阻力的方法。
4、内套管法:在原来的管道内顶入一支直径稍小的钢管,并与机头连接,从而达到重启机头的目的。
5、引导洞法:在接收井中,逆向顶入同口径管道,使两机头对接,然后此顶彼拉,达到预期目标的一种解决方法。
顶管施工现场
逆套管法
方法概述
在故障机头离接收井较近,且地面无法开挖的情况下,采用比机头外径大20cm左右的钢管 (或其它管道),从接收井洞口利用人工反向顶进,套住机头后,把机头从接收井拉出,再接顺管道的一种方法。
施工实例
工程名称:温州汤家桥北路1000过河污水顶管,PSD-1000型泥水平衡式机头。
症状:该顶段长124m,地面覆土深度8m左右,河面宽85m,接收井离河岸9m。在顶至离接收井洞口7m时,机头刀盘突然扭矩超限,随之顶力增大,主油缸退压后,扭矩表恢复正常。
诊断:机头前方遇较大障碍物,经揭开地表层,发现一颗直径80cm的钻孔灌注桩疑为河坎施工时旁边高层建筑的围护桩。
对策:由于该管位处在粉质粘土层,地下水位较高,且北临12层高楼,东靠汤家桥桥台,南边为主河道河岸,经探测钻孔桩深度达20m以上,“开天窗”施工难度极大。现场无法再布置沉井位置,采用钢护筒法凿除灌注桩需历时半月以上,在已完成117m顶管的情况下,长时间的停顿再次启顶成功希望更小,因此建议采用“逆套管”法进行处理,步骤如下:
①由于管位地层地质状况较差,为保证逆向人工顶管时的施工安全,必须进行压密注浆处理,以改善该地块的土质状况。
②根据原有轴线及标高,在接收井处安装导轨及浇注碎后靠墙,安装止水圈。
③采用内径为φ1400的钢管反向顶进,到达钻孔桩位置时停止作业。
④采用取孔机切除影响管道部分的砼和钢筋。
⑤钢管套入机头至NO.1管1m位置。
⑥从接收井处拉出机头,反向套入φ1000砼F管。该故障处理时间为20天。
故障机头具体位置,轴线走向,标高等数据的测定十分重要,是处理问题的成功关键。同时,正确判断该地层是否适用于人工挖土顶管,否则需进行土壤改良处理。