6月20日晚11点,夜已深,工地都已停工休息,四周寂静无声。工程师王浩独自一人攀爬在30米高的履带臂上,凭借着周边建筑物上的警示灯光摸索脚下的路,即便穿戴着安全绳和防滑手套,黑暗的处境仍让王浩爬得异常谨慎,此时的他离目的地还有最后几米。
就在两天前,王浩接到上海客户一台350吨履带起重机变幅副臂无角度的召请。原来,设备在江苏南通市太阳岛上,建中石化的LNG储罐,罐体周边有4台塔式起重机,但由于塔机起重量有限,还需要用到履带吊配合作业,在作业过程中需要吊重物围罐体走动。
因周围塔机的影响,设备的组装高度受到限制,需连接30米主臂加48米副臂满足施工,但是此车型没有该工况,力限器不显示角度及吊重数据,如果客户直接使用,将存在极大安全隐患。
王浩了解客户服务需求以及现场施工情况后快速响应,紧急联系工厂研发请求支援,为配合研发尽快解决问题,王浩多次前往设备现场,预紧变幅钢丝绳、标定主臂角度、对接整改所需数据,在20号收到研发提供的最新程序,当天,王浩再次赶往现场进行程序更换并对新工况重新标定调试,在标定过程中变幅副臂起到63度后就无法起臂,经排查判断是变幅副臂右侧防后倾油缸接近开关故障导致,此故障件位于主臂臂头,距离地面大约30米,此时已经是晚上11点,为不再耽误客户第二天施工,王浩当即做出行动:操作设备将大臂趴下来一点,穿戴好安全绳、防滑手套,转身爬上了臂架。
爬到臂头后,王浩抓稳臂身,利索地拿出手机,打开灯光用作照明,检查发现是由于固定接近开关的螺丝松动导致无法感应,于是他一手拿灯,一手拿着扳手将螺丝拧紧,重新调整好接近开关位置后,再次进行空钩标定,忙碌到凌晨1点,故障得以解除,成功完成此次工况调试,保证了工期的顺利进行,客户为此对王浩竖起大拇指,对三一服务感到非常满意!
王浩从事起重机维修已8年有余,他说:“修车时胆要大,敢想敢做,心要细,细致入微,分析出了故障原因,找到故障点,就没有修不好的车。解决了客户的难题,获得了客户的肯定,这给我三一服务工程师生涯又添了一笔亮色!”。
凌晨的工地悄无声息,不远处的建筑散发着光芒,照映到王浩被汗水浸湿的后背,勤劳而坚韧、沉着且冷静。