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质效提升|“小技改”解决“大问题”
2021-11-13 来源:辽宁港口

项目名称:斗轮机缓冲托辊架技术改造

今年以来,大连港散杂货码头公司围绕“腿部着力”的总体要求,立足生产实际,深入挖潜提效,推出了一系列质效提升举措。其中“斗轮机缓冲托辊架技术改造”举措,从根本上改善了积料问题,有效减少了托辊和皮带的损耗,在提升作业效率的同时,为公司节约了维修成本。

在大连港散杂货码头公司矿石码头的堆场上,有十台硕大的斗轮机,作为输送物料的关键设备,在每台斗轮机上有大小四处下料口。在实际作业中,工作人员发现,由于斗轮机的下料口处存在高低落差,落料会在皮带上反弹,撒溢出皮带外,堆积在下料口处的缓冲托辊架上阻碍托辊转动,不但影响皮带作业效率,而且存在一定的安全隐患。

改造前的双横梁式托辊架

该公司技术人员经调查研究后发现,在斗轮机各下料口位置的缓冲托辊大多为双横梁式托辊架,由于双横梁与托辊之间形成相对平面,并且每组托辊架之间的间距仅有60毫米,落料极易堆积在托辊架上造成堵塞,进而导致托辊转动受阻,同时,随着皮带的转动,会加剧托辊和皮带的磨损。

改造后的单管横梁式托辊架

为从根本上解决这一问题,该公司对现场十台斗轮机现用的托辊架进行比较分析,最终选用单管横梁式托辊架替换原有的双横梁式托辊架。据介绍,单管横梁式托辊架支撑梁管粗约120毫米,保证了托辊架的稳定性,且改造后每组托辊架之间的间距为260毫米,极大地改善了落料的堆积,同时减轻了清料作业的难度。

为保证作业安全,该公司对改造后的托辊架进行反复实验观察,发现改造完成后缓冲托辊损耗减少10%,皮带作业量增加近20%。截至目前,该公司已完成三处下料口共计18组缓冲托辊架的改造,待改造全部完成后,可每年为公司节约维修成本15万元。

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