面对当前严峻的煤炭市场形势,赵固二矿不断在修旧利废上下功夫,通过自主维修采煤机导向滑靴,每年可节约资金150余万元,进一步降低了吨煤成本,为企业脱贫解困提供了强有力的支撑。近日,笔者专程来到该矿,见证了导向滑靴“重生”的过程。
导向滑靴
呲、呲、呲……一走进该矿的机修车间,笔者便看见一个工人师傅握着焊枪在一个配件上来回移动着。
“这就是今天刚上井的滑靴,经过清洗之后,由王师傅负责给滑靴铺耐磨层。”该矿机电科技术主管王亚洲向笔者解释说。
导向滑靴
据笔者了解,该矿自主维修导向滑靴的想法始于2012年。当时,正值11050工作面回采期间,由于采煤机导向滑靴的损坏,严重影响了回采工作的正常进行。作为采煤机的关键部件,导向滑靴一般使用20多天就会出现不同程度的损坏,购买新的导向滑靴价格又比较高,每个23万元(当时市场价),且新导向滑靴加工周期长,无法满足正常生产使用。在得知这一情况之后,该矿负责采煤工作的副矿长黄玉东为了不耽误生产,带领机电科相关人员翻阅了大量的相关资料,大胆地提出了自主加工维修的方案。经过3次研究试验之后,最终的维修方案被确定了下来。
导向滑靴
“我们采用进口焊条,对已磨损的导向滑靴进行补焊耐磨层,补焊完成后,对电焊部位不平整的地方进行打磨,然后重新投入使用。”机修车间班长王文军放下手中的焊枪告诉笔者。
“修复之后的滑靴无论强度还是硬度均达到了原装配件的要求,使用起来也和原厂铸造的没什么区别。为使滑靴真正循环使用,减少材料费用支出,我们还不断加强采煤机管理,发现滑靴耐磨层被磨光后,立即更换并将换下的滑靴上井修复。”在采煤队材料库,该队机电队长秦志强对修复后的滑靴赞不绝口。
导向滑靴
据悉,该矿使用的采煤机为MG300/730-WD型交流电牵引和MG900/2245-GWD型交流电牵引采煤机,每个采煤机有导向滑靴、平滑靴各两个。MG300/730-WD型采煤机导向滑靴更换周期为50天左右,平滑靴更换周期为26天左右,每年需要更换导向滑靴16个,平滑靴26个;MG900/2245-GWD型采煤机导向滑靴更换周期为30天左右,平滑靴更换周期26天左右,每年需要更换导向滑靴24个,平滑靴26个左右,一年下来仅更换滑靴的费用就高达200余万元。
导向hauxue
“我们采用进口焊条修复旧滑靴,平均修复每个滑靴的进口焊条费用和加工费用只需1000元,仅2015年一年循环使用修复的旧滑靴就节约资金150余万元。”黄玉东告诉笔者。