多缸机厂从10月4日起,组织开展了为期五天的检修,检修主要分五块进行:一是对814清洗机真空干燥工位进行改造;二是对缸盖清洗机的自动感应装置进行更换;三是对曲轴飞轮输送线的滚道进行细致检查,更换滚道轴承;四是对试车台架测功器的进水管和出水管进行改造;五是对预装线移行机轮进行排查,对磨损量过大的移行机轮进行更换。为了保证检修的准确性和有效性,多缸机厂合理分工,责任到人,有条不紊地开展各项检修工作,确保了设备检查、维修任务的顺利完成。
多缸机厂机电修员工更换曲轴飞轮输送线的滚道轴承
单缸机(机组)厂在节前,就明确规定了双节期间每一项检修任务的内容、人员、时间,尤其是针对委外大修的二线试车线项目,多次组织外协单位负责人召开专题会,对各种细节问题进行反复梳理,对工作过程中会出现的各种特殊情况进行了提前沟通、准备,与外协方签订书面协议,规定工作量范围、验收标准、质保期、后续服务等,并指定专人配合现场施工。双节检修期间,单缸机(机组)厂三井车间机电修人员对两条试车地轨线、油炉、缸盖和飞轮螺帽拧紧机、试车加水滚道、研磨机等设备进行了检修,分厂领导也多次现场督查施工进度和施工质量。目前各类检修项目已顺利完工,正在进行使用验证。
单缸机(机组)厂三井车间机电修员工检修设备
铸造厂根据产能状况与生产节奏,在10月5日、6日对全厂的主要设备进行检修,检修范围全面,包含了GF线、KW线和水平线三条造型线、型砂工段、清理工段、变电所、空压站等。重点检修了造型线等生产装备的易损件、易磨件、密封件等主要零部件,更换了型砂工段输送皮带,维护保养了清理工段抛丸机,检查了地坑皮带设备安全情况,搬迁了振芯机等设备,此外还对变电所、空压站等处进行了设备清理、管道更换工作。经过双节的检修工作,将设备存在的主要问题一一解决。
铸造厂维修人员检修清理工段振芯机鳞板
机加工厂利用5日、6日2天时间,组织装备车间维修人员对4G33T生产线的部分设备进行了预防性维修。分厂根据装备车间近一年来对4G33T机体生产线各台机床建立的“设备病历档案”,在分析后实施了详细的维修方案:优化了部分机床的电气控制,调整了坐标尺寸超差的机床模板,清理了部分机床油箱,并更换了滤网、油封,预防性维修取得了良好成效。
机加工厂维修人员更换攻丝靠模杆
在这次检修过程中,所有维修人员放弃了节假日休息及和家人团聚的机会,发扬不怕吃苦、不怕受累的精神,工作中经常连续作战,在任务实来不及时,大家就轮流吃饭,甚至为了完成当天的检修任务加班工作,从而确保了各制造厂顺利完成双节假期的检修任务,为后续金秋小旺季的生产提供了有力保证。(本文来自常柴 维暄、华安、顾津境、黄洋、吴辉、张元锋)