个小伙有刚劲
一副黑框眼镜架在黝黑的面庞上,憨厚朴实。但工作时,却换了一副面孔,严肃认真、不达目的不罢休。这就是王刚,入职十年来,凭着一股子刚劲,从一位实习生成长为技师、全线通、工位长,并获得了先进生产工作者、青年岗位能手、八小明星等多项荣誉。
问题绝不绕着走
2011年,刚入职还不满一周的王刚,却打起了退堂鼓,原来入职这几天来,他连零部件型号都区分不清,好几次将装载机左右油缸、先导阀搞错了。有一次协助师傅安装阀体时,将方向搞反了,导致产品无法启动,师傅和后道工序的几位同事,为此加了几个小时班,才将问题处理,这让王刚愧疚难当。
这一切师傅都看在了眼里,在吃午饭的路上,拍了拍王刚的肩膀说:“我进厂的时候,也经常犯错,错了不怕,改了就好,不仅要改,还要举一反三,要多看、多问、多练、多总结。”
听了师傅的话,王刚重拾信心,暗暗发誓,不学懂弄透缸泵阀组装决不罢休。此后,王刚一有空就缠着师傅和其他老员工,学习分解装配作业指导书、区分各类产品零部件以及安装位置及方向等,并把这些“秘籍”详细记录下来。每天王刚总是早早地来到工段,除了巩固学习外,还自学MES、SAP等生产信息化管理系统。
三个月实习期结束后,王刚能熟练的自主完成缸泵阀组装工作,并且把整条装配线的工序内容都了解得很透彻,被评为优秀实习生。在采访中,工段长竖起大拇指说:“这小子不错,就是太缠人了,连去卫生间的空隙都问这问那。”
一身油水解难题
“刚子,在线检测工序反馈一台高速装转向不灵敏,我排查了一遍,没发现问题,你给想想办法。”同工位的同事急急忙忙地走了过来。
“是不是有漏项,毕竟是新产品,咱得仔细点。”来到检测线,王刚灵活地钻到驾驶室下,拆下分动箱,逐个零部件排查,在测试时发现是电磁离合器反应慢,但是电磁离合器本身通电完好、旋转扭矩符合要求,这一下难倒了兄弟俩。
在工艺人员的帮助下,将分动箱拆装测试了近20次,工作服早已被打湿,也分不清哪是汗水哪是油液,满脸油污,像花猫一样。就这样,终于揪出了故障的罪魁祸首,原来分动箱壳体是铁材质,影响电磁离合器作用,导致转向不灵敏,在更换成铝制壳体后,这一问题迎刃而解。
十年磨砺,王刚先后参与了电动装载机、XC9系列装载机的新品试制,已然成为装配线上的行家里手。工作中,王刚完成了八小项目9项、精益改善5项、管线路优化23项,质量改进建议40余条,累计实现降本近40万元。
小王成了王师傅
“王师傅,这几个管线长得一样呀,该怎么区分呢?”“王师傅,这根油管固定位置怎么和上一台不一样。”……
由于技术过硬,在特种产品线组建时,王刚被调到了新的生产线参与建设,还给他分配了几名新学员,面对新产线、新产品、新员工,王刚每天不仅要分配好实训内容,还要完成当天的生产任务和解答过程中学员提出的各种问题。
“直到现在我才理解当年师傅是承受了多大的压力,不仅要承担我造成的后果,还要开导我想开点,然后教我怎么干。我带学员的方法,就是跟我师傅学的。”面对采访,王刚不好意思的笑着说。
在一台新产品试制时,王刚要求学员在油管固定时要安装两个护套,学员拿出图纸,辩解道,“图上就一个护套,安装两个占用时间多,而且增加成本。”王刚耐心地给他做起了实验,发动机启动的瞬间,油管会发生抖动,只安装一个护套,无法起到两点固定和保护的作用,导致油管与车体摩擦,短时间内没什么问题,时间久了油管就会磨损甚至爆管。
听到这,学员茅塞顿开,王刚要求学员将这个案例记录在学习笔记中,并向设计人员反馈了改进建议。截止到现在,王刚已经带出20多名徒弟,这些人都已成为装配线上的骨干力量。
掩卷有感
徐工“一根筋”的坚守精神早已深深刻画在王刚的脑海中、付诸在行动上,王刚就是一位普普通通的装配工人,但面对工作充满刚劲、面对难题充满刚劲,不退缩、不畏难,在平凡的岗位上用尽全力书写着不平凡的业绩,在徐工实现高质量发展的道路上,默默奉献着青春和力量。